西门子伺服电机1LG6编码器故障修理公司立异已成为西门子业务成功的基石。努力提高维修技术,扩展测试手段,丰富维修经验,更新测试设备。我们的维修更具有修复率高、价格合理、周期短、无需电路图等优点;研发是西门子打开战略的底子动力。直流调速器维修,工控机维修,伺服电机维修,工业电源维修,主轴放大器维修,软启动器维修,UPS维修,各种控制模块板卡维修,各种精密仪器仪表维修。作为要害专利的持有者,无论是现已老练的工艺,仍是正在打开的技术,我们都是客户强有力的协作同伴。凌肯是一家专业维修各类工控设备(变频器、伺服驱动器、伺服电机、直流调速器、射频电源、印刷机控制板、设备、触摸屏、PLC、软启动器、UPS电源模块、数控系统、主轴放大器、电路板等自动化设备公司)每年维修自动化量超过一万台以上。我们的政策是,在所进入的很多业务,都占有技术领袖方位。
我们是立异惠及全球的企业公民。虽然有防护网防止灰尘进入伺服驱动电路,但若电器柜密闭不严,若现场环境恶劣,则风扇处极易堆积灰尘,而夏季空气潮湿,随着风扇的转动,潮湿物质被带入逆变单元的硅桥后会造成短路故障。因此注意系统保养,定期清洗系统板,清除系统冷却风扇扇叶上的附着物,保持电器柜内的空气干燥,对于降低伺服系统故障,具有重要意义。上电后,ECODRIVE03伺服驱动系统中包括伺服驱动控制器DKC及FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS程序模块两部分组成。而FWA-ECODR3-SMT-02VS-MS程序模块又包括参数模块、硬件模块两部分。如下图所示。由于带有完备的自诊断功能,上电后在H1处显示使系统自动进行硬件检查。然后显示C2-bb-AF,即命令--操作准备—驱动使能(进入预设的操作模式)。但机电后,H1处没有任何显示。我们用客户是否成功来衡量我们的立异是否成功。我们不断调整业务组合,以便为全人类一同面对的严峻的应战供应解决计划,然后使我们得以创造可持续的价值。
西门子伺服电机1LG6编码器故障修理公司通过引领潮流,我们可以彻底开释员工的能量和创造力。参数No.0设定错误。→正确设定参数No.0。未连接内置的再生制动电阻或再生制动选件。→正确接线。电源电压异常(260V以上)。→检查电源。高频度或连续再生制动运行使再生电流超过了内置再生制动电阻或再生制动选件的允许值。→降低制动频度。→更换容量大的再生制动电阻或再生制动选件。→减小负载。内容:再生制动晶体管异常。内置再生制动电阻或再生制动选件故障。→更换伺服放大器或再生制动选件。再生制动晶体管故障。→更换伺服放大器。转速超出了瞬时允许转速。指令输入脉冲频率过高。→正确设定指令脉冲频率。加减速时间过小导致超调过大。→增大加减速时间常数。伺服系统不稳定导致超调。→重新设定增益。不能重新设定增益的场合:①负载转动惯量比设定的小一些。②重新检查加减速时间常数的设定。电子齿轮比太大。我们富于首创,也欣赏这种本质的全部意义:首创性、创造力、奇思妙想,等等。数控机床对伺服驱动系统的要求:数控机床集中了传统的自动机床,精密机床和机床三者的优点,将高效率,高精度和高柔性集中于一体。数控机床的伺服驱动系统按其用途和功能分为进给驱动系统和主轴驱动系统;按其控制原理和有无位置检测反馈环节分为开环系统和闭环系统;按驱动执行元件的动作原理分为电液伺服驱动系统和电气伺服驱动系统。电气伺服驱动系统又分为直流伺服驱动系统和交流伺服驱动系统。进给驱动是用于数控机床工作台或刀架坐标的控制系统,控制机床各坐标轴的切削进给运动,并提供切削过程所需的转矩。主轴驱动控制机床主轴的旋转运动。为机床主轴提供驱动功率和所需的切削力。一般地,对于进给驱动系统,主要关心它的转矩大小、调节范围的大小和调节精度的高低,以及动态响应速度的快慢。对于主轴驱动系统,主要关心其是否具有足够的功率、宽的恒功率调节范围及速度调节范围。
西门子伺服电机1LG6编码器故障修理公司因此电机输出转矩为零,从而实现脱机。在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后调试时,发出运动指令,电机就飞车。这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成,B.将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调,C.修改驱动器参数No45,改变其脉冲输出信号的相序。在我们研制的一台检测设备中,发现松下交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰,由于交流伺服驱动器采用了逆变器原理,所以它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服驱动器对其它电子设备的干扰,C.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题,没有固定的方法可以完全有效地排除它。处理方法:可以用直流电压表检测观察。电机在一个方向上比另一个方向跑得快故障原因:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。故障原因:偏差电位器位置不正确。处理方法:重新设定。电机失速故障原因:速度反馈的极性搞错。处理方法:可以尝试以下方法。a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。c.如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理方法:检查连接5V编码器电源。
凌肯为广大客户解答疑问:
1.客户:【标题】时间过长影响生产怎么办?
凌肯:我们的流程一般是从检测到维修所需的时间是2-3天的工作日(专用配件需要增加两天的时间);为了更好的解决设备的故障和采购原装元件,请您配合我们的工作。要记住时间不是主要问题,保证质量才是正道。
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